介绍: 自2011年7月进入选矿事业部,本人在公司、事业部工作方针的正确指引下,协助车间、科室领导从事事业部的电气设备维修及自动化管理工作,在这段时间里,我在老师傅的带领下,结合之前在学校学习的理论知识, 对选矿生产基础理论有了更深层次的了解,对生产工艺流程有了更进一步的认识,对外围设备和基础电路也愈加熟悉了,较好的完成了各项工作任务,现将这年的主要工作总结如下: 一、基础工作方面 自2011年7月起,作为一名刚走出校门的学生,本人有幸成为选矿部维修车间的一名电气技术员。首先对选厂选矿工艺以及主要设备有一个整体上的认识和了解,熟悉生产工艺流程和熟悉生产工艺流程和选矿设备的基本工作原理。还积极参加车间安全知识培训和电气技术培训,进一步提高了安全工作意识和电气技术水平。身为维修车间的一份子,本人立足于事业部重点设备运行实际情况,扎根于现场,,善于思考分析,主动与岗位人员沟通和交流,掌握重点设备运行的第一手资料。为设备运行故障的判断和解决提供了有效地依据。 二、技术改造方面 2011年7月,参与完成破碎机与其给矿皮带启停连锁改造。将破碎机与其上方的给矿皮带连锁,实现破碎机未运行前其给矿皮带无法启动,而当破碎机偷停后其给矿皮带立即停止。通过改造解决了破碎机偷停后其给矿皮带不停导致物料堆积的问题。 2011年8月,在7至12号皮带上安装金属探测仪。我们在7至12号皮带上安装了金属探测仪器,当给矿皮带上有铁件、锰钢件等通过时,金属探测仪会自动辨别,使我们能及时处理掉,防止进入破碎机,解决了破碎机过铁运行的难题。 2011年9月,参与并完成除尘系统各排污池自动化控制改造。我们采用浮球开关对水泵进行自动控制,设定两个相对水位置,当高于高水位,排污泵自动启动,排出矿浆池中矿浆,当低于低水位时,泵自动停止。这一方案不仅有效的解决了淹没矿浆池问题,而且解决了岗位工的粗心大意带来的许多问题,经济合理地解决了这一难题。 2011年10月,参与完成高压后台实时监控改造。将三个高压室自动化后台设备移到了中控室,实现集中控制,这样能更好的监测高压设备的运行状态,准确显示实时的电流、电压及其波形情况。通过改造,可以准确的发现高压设备出现的异常情况,使系统管理更加的便捷。 三、存在的不足和今后努力的方向 一年来,通过在生产一线的锻炼,虽然自身的专业技术技能和设备管理能力都得到了一定的提高,但是离车间和公司新形势下的要求还有很大的差距,从中也看到了自己的不足:处理故障问题经验不足,动手能力有待进一步提高等。因此我以后要加强对现场的把握,随着750万选厂生产任务的一步不加重,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也更高,需要掌握的知识更深更广。为此,我将更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高自己的业务水平。 在今后的工作中我也有明确的方向: 1.加强自己在工作过程中的沟通能力,协调能力。 2.扎根现场,完善自己工作方面的不足,提高理论技术与实际操作的结合。 3.更加深入的学习选矿工艺流程,并将为工艺与设备结合的技术改造提供技术支持。 以上是我一年来的专业技术工作总结,恳请各位领导批评指正,今后我将加倍努力地工作,为公司的发展做出自己应有的贡献。