介绍: 2010年4月在冀中能源股份有限公司参加工作,我为能在这样一个具有国际竞争力的大集团工作而感到荣幸。经过半年的培训,于2010年10月分配到公司下属的矸石热电厂热尘车间, 担任车间技术员;在这里工作的每一天,我都认真负责的展开各项工作;在单位的领导精心培养,和车间干部职工的支持和帮助下,我的专业技术水平有了很大的提高,现在把这一年多的工作实践做以下的总结: (一)狠抓安全、技改创新。 1、能够亲自落实各项安全防护措施,个人安全意识有所增强。 自从去年我厂发生安全事故之后,对我个人的震动很大,使我认识到自身工作中还存在的不足,本年度我要求自己不管任何检修项目,对其安全防护措施都亲自去抓,去落实,现场监护,确保检修中的安全,尤其是动火作业,从票证的办理到置换,各项防护措施的安排,都要做到心中有数,忙而不乱。事实也证明,回顾我车间全年的各项检修与动火作业,都能够安全高效地完成,无一例违反安全操作规程的作业。 2、技术创新、节能减排。 在电除尘器控制系统大修中,我参与了车间的技改小组,并参加电气设备的控制回路改造,我厂的电除尘器是PLC控制,电除尘器原来是由时间控制仓泵输灰,2分钟后不管仓泵内是否有灰都要进行吹扫一次,设备启动频繁,摩擦大,时常把管路磨破,造成漏灰现象,频繁的启动还造成输灰的气量消耗巨大,空压机满负荷也不能满足仓泵输灰使用,设备经常停机,从而造成输灰管道堵塞,严重影响锅炉的正常运行。 改造后,电除尘器的控制系统由原来的时间控制改为料位计控制,只有达到满仓时,料位计发出信号,系统关闭进料阀门,打开仓泵的进气阀,进行流化灰渣,使灰渣沸腾起来,当仓泵压力达到0.4MPa(空压机提供的压力为(0.5-0.7)MPa),压力开关动作,出料阀门打开进行输灰,当仓泵内的压力降到0.2MPa时,出料阀关闭,进料阀打开,整个输灰流程结束,要是仓泵内没有满,系统会在12分钟后吹扫一次。