介绍: 该项目远景规划电镀废水总量为10000m3/d,共分两期进行建设,每期废水设计水量均为5000 m3/d,设计时考虑20%的处理余量。设计时为了确保废水长期稳定达标排放,杜绝因设备故障等原因而导致废水不达标的情况产生,该废水处理工程所有处理设施实行一用一备方针。 本方案设计时,在充分结合拟建废水处理厂地理位置的基础上,并结合领导的意见,拟对废水收集系统、输配药系统、事故混排水处理系统、污泥脱水间、高低压配电室、综合楼及终端PH调整系统在第一期全部建设完成,对废水调节系统、预处理反应系统、化学混凝沉淀系统、过滤系统及污泥井、污泥浓缩系统等系统分两期进行建设,这样不仅能够减少占地,解决拟建废水站场地较为紧张的问题,而且从长远来看,总的投资成本也会有所降低。另考虑到该废水达标要求较高,需达到IV类地表水的标准,到目前为止对于电镀行业而言,尤其是对于COD 的要求,全省乃至全国都无先例,可能会出现达不到排放要求的情况,因此预留有生化用地,为COD的进一步降低留有空间。 处理达标的废水只能排放40%(即4000m3/d),另外60%(6000m3/d)必须进行回用。我院在废水处理方案设计时,已预留废水回用用地,但达标后的废水回用的规划暂不在本方案设计范围之内,另见废水回用的相关方案。 二、设计特点及概要: (1)水量规划及平面布置合理。总规划水量10000m3/20h,工程按二期实施。一期按5000吨/20h设计,其中部分构筑物及设备按5000吨/20h设计、建造;公用设施及部分构筑物按10000吨/天的规模一次性完成;第二期按5000吨/20h设计,其中部分构筑物及设备按5000吨/20h设计、建造。满足环评及业主提出的处理量的要求,根据生产发展,合理预留发展用地。 (2)本项目污水处理厂占地25570m2,其中建构筑物占地约14880m2(不含回用水及生化预留占地)。 (3)过程控制采用中央监控方式,可以实现现场自动/手动控制、中央控制室控制及微电脑在线监控控制。 (4)加药过程使用进口加药泵精确加药,控制过程简单、精确,处理状态稳定,处理成本低。 (5)按化工设计规范,设计安全、简便的储、配药系统。 (6)并联四线的沉淀池、滤池配置,处理规模更为灵活。 (7)灵活的系统、管路配置,以处理进水的异常情况, 保证出水水质。 (8)为防止车间的“跑、冒、滴、漏”及其它事故造成的混排废水、特设事故暂存池及处理系统,避免混排废水造成不达标的情况。 (9)采用气水反冲滤池,动力反冲,过滤效果好,确保出水水质。 (10)污泥井定时排泥,后污泥泵输送至浓缩池,排泥效果好,且便于操作。 (11)主要设备均考虑配置备用系统,增加了系统运行的可靠性。