介绍: 该工程的建设,是边勘测、边设计、边施工的“三边”工程,工程施工依靠大规模的群众运动完成,由于施工盲目抢进度、抢速度,使得工程的施工质量难以控制,以致枢纽工程主要建筑物挡水大坝(主坝和副坝),灌溉坝内引水涵管,溢洪道,引水隧洞等施工质量较差,虽先后进行了多处局部加固处理,但工程仍有不少质量隐患,有的甚至危及大坝安全,故工程一直带病运行,被限制蓄水,严重影响了工程应有效益的正常发挥。 为了摸清1里水库的运行现状,xx省水利科学研究所和xx市水利科学研究所,xx县关胜灌区管理局于2003年对1里水库大坝洪水、结构稳定、渗流稳定以及现场安全检查、运行情况等方面进行了综合评价,并提出了1里水库大坝安全鉴定论证报告。2003年4月27~28日,由xx市水利局组织召开由xx省水利厅、水利厅大坝安全管理中心、xx省水利规划设计院、xx市水利科学研究所等部门专家参加的大坝安全鉴定会议,提出了1里水库大坝安全鉴定报告书。根据“水库大坝安全鉴定办法”,将1里水库大坝安全类别评定为三类,并对大坝的维修加固提出了意见和建议。 本次初步设计在上述资料及工作成果基础上,对1里水库枢纽工程作进一步分析论证并进行除险加固设计。 1里水库所在流域处武夷山暴雨中心边缘,在每年4~7月,常因西暖湿气流与西北南下的冷空气相遇,形成大范围的降雨和大强度的暴雨,降雨集中,历时较长。 7月份以后,因受台风的影响,常有台风雨发生,暴雨强度大,降雨历时短。 本流域为雨源型山区河流,洪水常因暴雨直接产生,因此洪峰的大小具有随着暴雨大小变化的特性,最大洪水常发生在每年4~7月,6月份发生洪水最多,因该流域河床坡降陡,坝址的洪水具有汇流时间短,洪峰尖高,易涨易落,冲刷破坏力大的特点,洪峰的大小与暴雨强度密切相关,常呈单峰状,一次洪水过程多为1天左右。本工程设计暴雨的推求系根据分析的1里雨量站和岭底雨量站实测暴雨资料和《xx省暴雨洪水查算手册》中的等值线图查算两种方法进行。经分析,本次除险加固的设计暴雨选用《xx省暴雨洪水查算手册》所推求的成果。 本次设计洪水成果经比较分析采用根据选定的设计暴雨以及《xx省暴雨洪水查算手册》中介绍的瞬时单位线法推得的设计洪水,计算得P=0.1%校核洪水洪峰为508.9m3/s;P=2%设计洪水洪峰为309.2m3/s。为了进行施工组织设计和合理安排施工进度,设计中对施工设计洪水进行了分析计算。 1里水库现有泄洪建筑物有正常溢洪道和非常溢洪道,均设在副坝的右侧山头上,为开敞式无闸控制的溢洪道,非常溢洪道布置在正常溢洪道左侧,两者仅隔一道导水墙,正常溢洪道和非常溢洪道控制宽度分别为20.5m和42.9m,扣除交通桥桥墩后过流净宽分别为19.0和37.8m。正常与非常溢洪道堰顶高程均为203.45m,非常溢洪道在堰顶上填筑自溃式土坝,1998年汛后,将靠近正常溢洪道侧一孔自溃土坝清开,净宽为9.0m,与正常溢洪道一起正常溢洪。本次溢洪道加固设计拟将非常溢洪道封堵。当现状正常溢洪道和1998年清开一孔非常溢洪道一起泄洪时,经调洪演算,P=0.1%校核洪水位206.62m,最大下泄流量243.09m3/s,相应库容2769万m3;P=2%设计洪水位205.48m,相应下泄流量127.06m3/s,相应库容2588万m3。当本次溢洪道加固将非常溢洪道封堵,由正常溢洪道泄洪,经调洪演算,P=0.1%校核洪水位207.04m,最大下泄流量198.04m3/s,相应库容2836万m3;P=2%设计洪水位205.72m,相应下泄流量101.11m3/s,相应库容2626万m3。