摘要 选矿企业通过诸多措施对工业污水予以一定的处理,然后再予以回收利用,可以将排放量予以减少,同时将污染予以降低,实现环保的目的。基本此,本文主要结合实例对选矿企业工业污水的回收利用进行了探讨。
关键词 选矿企业;工业污水;回收利用
通过浮选法选钼的矿厂,在选矿的进程中会生成大量的污水,这些污水中含有较多的悬浮物,而且其中的胶状物很难实现自然沉降,此外排放的大量污水中含有的污染物不但种类多,而且造成的危害非常的大,比如诸多的不同选矿药剂,再比如金属离子等等,这些污水如果可以得到很好地处理,一方面可以降低排污量,另外一方面还可以提升回收利用的效率,帮助实现对水资源的节约,对环境予以更好的保护,提升企业运作过程中产生的社会效益以及经济效益。
1 实例概况
1.1 污水产生情况
某选矿厂每天处理原矿石的能力能够达到500吨,借助浮选工艺,按照矿物表面性质的不同,对矿石里面的钼精砂进行分离。具体的工艺流程可以描述如下:首先为一段粗磨(-0.077mm50%),接下来是粗扫选,然后是进行首次的精选,接下来再予以细磨(再磨对应的细度要求为-0.055 mm 90%),最后是四次精选,钼精砂最终产出,品位达到45%,回收率为85%。
生产的时候对一吨原矿进行处理,耗用4立方米的新鲜水,每天能够产出污水1 600立方米。主要的污水来源有:尾矿水以及精矿浓密溢流水,污水里面含有的污染物浓度高,粒度小,而且多为悬浮状,表面负电荷非常的强,很难沉降,属于稳定性比较高的胶体。污水的水质如表1。
1.2 污水处理现状
污水处理的方法选择的为絮凝沉淀法,这种方法的絮凝剂选择的为石灰,借助泵对石灰和污水予以混合以后,借助管道将混合液输送至尾矿库实现沉降,将澄清水输回厂里再次使用。耗用石灰的具体量为:每立方米污水耗用0.8公斤。这个处理方法选择的絮凝剂为石灰,借助于石灰对污水里面的胶体对应的稳定性予以破坏,凝聚了颗粒物,而且借助于尾矿库(对应的库容量比较大)能够实现污染物的再次降低和再次的沉淀,对于澄清水可以再次的返厂使用,在长期实践检验的基础上,这种工艺不但简单,而且合理,效果也比较好,对于选矿行业来讲,可以满足对应的要求。不过有的絮体颗粒本身的粒径特别的小,需要很长的时间才能够沉降,将石灰投入到里面后会造成粉尘上扬,很容易出现人员灼伤,这是一大弊病和缺点。
2 改造工艺
2.1 工艺原理
污水里面因为含较多的尾矿粉以及水玻璃,这样污水中就出现了带负电荷的胶体,这种情况下,投含钙工业废渣到污水中去的时候,因为具备了带正电荷的例子Ca2+,这样对双电层这一携带负电荷胶体进行压缩的时候,胶体对应的稳定性就会受到破坏,污水里面的颗粒物就出现了凝聚。在含钙废渣的作用下,絮体颗粒本身对应较小的粒径,沉降比较缓慢,借助高分子产生的架桥功效,絮凝剂就可以将脱稳粒子予以对应的联结,形成颗粒较大物质,将沉降功效予以改善和提高,使得去除的具体效果得到了明显的强化和改善。
2.2 工艺条件
1)工艺处理能力:1 600 m3/d。
2)药剂配制:在3 m3贮罐中加入1.6kg有机高分子絮凝剂,搅拌180min。
3)药剂投加量:A渣和有机高分子絮凝剂联合使用,A渣0.9kg/m3,有机高分子絮凝剂0.06g/m3;B渣和有机高分子絮凝剂联合使用,B渣2.6kg/m3,有机高分子絮凝剂0.06g/m3。
2.3 工艺流程
经格栅后,污水里面的大块悬浮和漂浮物质就会被除去,接下来污水流经PVC 厂中的排水泵站,实现向沉砂池这一对污水予以具体处理的具体场所的提升,于沉砂池(一般为平流式的)中污水会有六十秒的停留期间,这段期间可以实现泥沙的沉淀,沉淀以后,再借助砂水分离器,泥沙就可以实现脱水,此时污水到达混合池,投制剂到混合池里面。混合池中,会借助机械搅拌3分钟,搅拌后,混合水到达网格反应池,经过一格一格的流动,实现上下对角之间的交错流动,一直到出口。于全池大概2/3分格中,沿垂直水流向进行栅条或者说是网格的放置。在经过这些物质的时候,水流就会减速,达到絮凝效果,实现混凝剂用量的减少和降低,缩短具体的反应时间。在网格反应池里面,混合水会停留大约是五分钟的时间,而后到达斜管沉淀池,于斜管沉淀池里面,混合水会长时间的实现沉淀,沉淀物落于斜管,而后借助静水压力排出淤泥。斜管沉淀池里面生成的清水和溶气水会一起来到汽浮池,于汽浮池里面,难沉淀的物质就会上浮到水面,由刮沫机清除。气浮池内污水停留40min后,进入砂滤池进一步过滤后进入清水池排出。
3 试运行效果
在试运行检验的基础上可以发现絮凝对应的沉降速度比较快,而且絮状体也比较大,能够发挥明显的絮凝功效,容易分离颗粒物,获得质量较好的回水,污水处理好费的成本也比较低廉,每天仅仅需要大约三十元的药剂费,可以节约成本170元。污水处理后水质(沉降30min)如表2。
4 结论
1)絮凝剂选择的为化工行业产生的含钙的工业废渣,助凝剂选择的为有机高分子类型的絮凝剂,借助它们将原本使用的石灰
替代掉,可以说不但原料容易取得,而且成本非常低廉,对应的工艺也比较简单,还能够取得很好的处理效果。
2)选择工业废渣做絮凝剂,可以实现以废治废,节约资源的目的,取得更好的经济、环境和社会效益。仅仅在药剂这个方面,就能够实现5.1万元成本的节俭。
3)废渣含有大量的水分,这样能够避免借助石灰除污时候出现的人员被灼伤的危险事故,提高了使用的安全效能。
参考文献
[1]张刚,赵中伟,霍广生,等.镍钼矿处理工艺的研究现状[J].稀有金属与硬质合金,2008,36(4):37-41.
[2]余钟芳,李佩耕.镍钼矿生产钼酸铵全湿法生产工艺及实践[J].稀有金属,2007,31:85-89.
通过浮选法选钼的矿厂,在选矿的进程中会生成大量的污水,这些污水中含有较多的悬浮物,而且其中的胶状物很难实现自然沉降,此外排放的大量污水中含有的污染物不但种类多,而且造成的危害非常的大,比如诸多的不同选矿药剂,再比如金属离子等等,这些污水如果可以得到很好地处理,一方面可以降低排污量,另外一方面还可以提升回收利用的效率,帮助实现对水资源的节约,对环境予以更好的保护,提升企业运作过程中产生的社会效益以及经济效益。
1 实例概况
1.1 污水产生情况
某选矿厂每天处理原矿石的能力能够达到500吨,借助浮选工艺,按照矿物表面性质的不同,对矿石里面的钼精砂进行分离。具体的工艺流程可以描述如下:首先为一段粗磨(-0.077mm50%),接下来是粗扫选,然后是进行首次的精选,接下来再予以细磨(再磨对应的细度要求为-0.055 mm 90%),最后是四次精选,钼精砂最终产出,品位达到45%,回收率为85%。
生产的时候对一吨原矿进行处理,耗用4立方米的新鲜水,每天能够产出污水1 600立方米。主要的污水来源有:尾矿水以及精矿浓密溢流水,污水里面含有的污染物浓度高,粒度小,而且多为悬浮状,表面负电荷非常的强,很难沉降,属于稳定性比较高的胶体。污水的水质如表1。
1.2 污水处理现状
污水处理的方法选择的为絮凝沉淀法,这种方法的絮凝剂选择的为石灰,借助泵对石灰和污水予以混合以后,借助管道将混合液输送至尾矿库实现沉降,将澄清水输回厂里再次使用。耗用石灰的具体量为:每立方米污水耗用0.8公斤。这个处理方法选择的絮凝剂为石灰,借助于石灰对污水里面的胶体对应的稳定性予以破坏,凝聚了颗粒物,而且借助于尾矿库(对应的库容量比较大)能够实现污染物的再次降低和再次的沉淀,对于澄清水可以再次的返厂使用,在长期实践检验的基础上,这种工艺不但简单,而且合理,效果也比较好,对于选矿行业来讲,可以满足对应的要求。不过有的絮体颗粒本身的粒径特别的小,需要很长的时间才能够沉降,将石灰投入到里面后会造成粉尘上扬,很容易出现人员灼伤,这是一大弊病和缺点。
2 改造工艺
2.1 工艺原理
污水里面因为含较多的尾矿粉以及水玻璃,这样污水中就出现了带负电荷的胶体,这种情况下,投含钙工业废渣到污水中去的时候,因为具备了带正电荷的例子Ca2+,这样对双电层这一携带负电荷胶体进行压缩的时候,胶体对应的稳定性就会受到破坏,污水里面的颗粒物就出现了凝聚。在含钙废渣的作用下,絮体颗粒本身对应较小的粒径,沉降比较缓慢,借助高分子产生的架桥功效,絮凝剂就可以将脱稳粒子予以对应的联结,形成颗粒较大物质,将沉降功效予以改善和提高,使得去除的具体效果得到了明显的强化和改善。
2.2 工艺条件
1)工艺处理能力:1 600 m3/d。
2)药剂配制:在3 m3贮罐中加入1.6kg有机高分子絮凝剂,搅拌180min。
3)药剂投加量:A渣和有机高分子絮凝剂联合使用,A渣0.9kg/m3,有机高分子絮凝剂0.06g/m3;B渣和有机高分子絮凝剂联合使用,B渣2.6kg/m3,有机高分子絮凝剂0.06g/m3。
2.3 工艺流程
经格栅后,污水里面的大块悬浮和漂浮物质就会被除去,接下来污水流经PVC 厂中的排水泵站,实现向沉砂池这一对污水予以具体处理的具体场所的提升,于沉砂池(一般为平流式的)中污水会有六十秒的停留期间,这段期间可以实现泥沙的沉淀,沉淀以后,再借助砂水分离器,泥沙就可以实现脱水,此时污水到达混合池,投制剂到混合池里面。混合池中,会借助机械搅拌3分钟,搅拌后,混合水到达网格反应池,经过一格一格的流动,实现上下对角之间的交错流动,一直到出口。于全池大概2/3分格中,沿垂直水流向进行栅条或者说是网格的放置。在经过这些物质的时候,水流就会减速,达到絮凝效果,实现混凝剂用量的减少和降低,缩短具体的反应时间。在网格反应池里面,混合水会停留大约是五分钟的时间,而后到达斜管沉淀池,于斜管沉淀池里面,混合水会长时间的实现沉淀,沉淀物落于斜管,而后借助静水压力排出淤泥。斜管沉淀池里面生成的清水和溶气水会一起来到汽浮池,于汽浮池里面,难沉淀的物质就会上浮到水面,由刮沫机清除。气浮池内污水停留40min后,进入砂滤池进一步过滤后进入清水池排出。
3 试运行效果
在试运行检验的基础上可以发现絮凝对应的沉降速度比较快,而且絮状体也比较大,能够发挥明显的絮凝功效,容易分离颗粒物,获得质量较好的回水,污水处理好费的成本也比较低廉,每天仅仅需要大约三十元的药剂费,可以节约成本170元。污水处理后水质(沉降30min)如表2。
4 结论
1)絮凝剂选择的为化工行业产生的含钙的工业废渣,助凝剂选择的为有机高分子类型的絮凝剂,借助它们将原本使用的石灰
替代掉,可以说不但原料容易取得,而且成本非常低廉,对应的工艺也比较简单,还能够取得很好的处理效果。
2)选择工业废渣做絮凝剂,可以实现以废治废,节约资源的目的,取得更好的经济、环境和社会效益。仅仅在药剂这个方面,就能够实现5.1万元成本的节俭。
3)废渣含有大量的水分,这样能够避免借助石灰除污时候出现的人员被灼伤的危险事故,提高了使用的安全效能。
参考文献
[1]张刚,赵中伟,霍广生,等.镍钼矿处理工艺的研究现状[J].稀有金属与硬质合金,2008,36(4):37-41.
[2]余钟芳,李佩耕.镍钼矿生产钼酸铵全湿法生产工艺及实践[J].稀有金属,2007,31:85-89.