1工程实例一
山西吉县-壶口线某段水泥混凝土路面改建工程, 1997年施工,工期45天, 路段长900 m, 路面宽9 m, 混凝土
板厚25 cm, 用C30水泥混凝土,要求施工时不中断交通。
原来沥青路面1993年10月完工, 由于原设计对旧路基处理以及水的危害考虑不周, 造成完工后该路段就出现路面损坏问题, 一直到1996年, 该路段沥青路面已完全损坏, 多处基层、 路基损坏严重, 已不能保证正常的交通运输。此次改建工程除混凝土面层外还包括: 清除旧基层和已损坏路基、新修河坝挡墙200 m、加高河坝挡墙300 m、回填整修路基130 m、新增管涵2道。为保证工程质量, 交通畅通, 按时完工, 施工中采取了如下措施。
1.1保证路基基层的强度和均匀性, 标高的准确性
路右侧基层6 m宽、20 cm厚旧混凝土路面, 裂缝表面错台, 存在严重剥落, 裂块已活动,裂缝宽度大于5 mm。多处属严重断裂板。处理措施: 水泥浆注缝,清除活动板块, C20混凝土找补。混凝土路面施工前用沥青油毡隔离, 防止旧板裂缝向上延伸引起混凝土路面断板。
路左侧新修河坝挡墙回填采用手摆片石、粗砂注缝、水沉法密实。路左侧3.5 m宽,基层采用20 cm厚10号细石砂浆砌片石, C15碎石混凝土找平。
回填路基段和新设管涵部位均采用10号细石砂浆砌片石, C15碎石混凝土找平,不设基层。
1.2 严格按设计和施工规范进行混凝土路面施工
1.2.1增设钢筋混凝土板
主要用在路左侧新修河坝挡墙段、新设管涵部位以及旧混凝土板破碎严重部位。
1.2.2严把材料质量关
水泥选用质量有保证的42.5#阳泉青山水泥, 按要求定期、分批检验。 砂采用河北正定粗颗粒黄砂, 全部过筛。石子选用阳泉公路分局巨城道班石场石子, 不同规格分仓堆放。水为当地泉水。
1.2.3严格配合比
按设计配合比试配, 试块13天~15天, 就能满足设计要求, 强度偏高。综合考虑工期和开放交通需要, 决定不做调整。现场配比按重量配合比进行,专人负责过秤。单位用水量根据昼夜温差经试验确定为3种, 全天分四个时段由工作人员按时调整。
1.2.4切缝时间、养护时间、开放交通时间的确定
日平均气温20℃左右, 拆模切缝时间定为24 h,根据试块试验数据, 养护时间定为7天, 开放交通时间定为13天~15天, 并依据开放交通时间合理划分施工段, 保证交通畅通。
1.2.5 严把各个环节, 发现问题及时处理
对搅拌时间、运料时间、现场摊铺、模板支设等严格按规范要求进行操作。曾发生3次小事故, 石子规格与要求不符, 经连夜到石场检查, 发现筛网破损。及时补救, 未造成大的损失。发现一块断板, 经检查, 日气温发生变化, 切割时间偏迟, 也及时进行了调整。特别是有一次因下雨未能及时封头, 造成间隔时间超过初凝时间, 导致一块板全部报废, 花费16 h进行拆除返工。
该工程从1997年完工至今, 运行良好, 除施工期出现一块断板, 尚未出现任何病害。
2工程实例二
临汾-吉县公路改建工程(K0+000~K30+540)30.540 km,1998年10月开工,1999年10月竣工。改建后为二级公路,设计行车时速40 km /h,设计使用周期30年,路基宽8.5 m,路面宽8.0 m,路面结构为25 cm水泥混凝土面板+20 cm水泥稳定碎石基层+15 cm天然砂砾垫层。新建小桥2座,涵洞83道,增设部分防护、排水及安保工程。为保证工程质量,节约投资,按时完工, 施工中采取了如下措施。
2.1保证路基最佳密实度
为使路基有良好的密实度和提高其强度,减少路基的塑性变形和渗透系数,从而增加稳定性,使填土层的沉降量减小到最低限度,结合施工单位的现有碾压设备,在填筑路基时采取“分层填筑”和“薄层多压”的做法,每层厚度不超过30 cm。曾在 K3+000~K3+100段填筑长100 m的试验段,层厚50 cm,填土层的土质为黏性土,用18T振动压路机在最佳含水量时,碾压五遍后检测其压实度小于93%(达不到设计要求),继续碾压到10遍,再检测其压实度,发现无明显提高。相邻K3+100~K3+300段,层厚30 cm,填筑长度200 m,用同样的黏性土和碾压机械,当碾压至第四遍后,检测其压实度已达93%~95%(达到设计要求)。在有大吨位压实机械的条件下,如50T振动压路机,重夯以及强夯等,可适当增加每层的填筑厚度,具体的层厚应根据不同的机械经试验段确定。 为保证路基有均匀的强度,必须强调“分层填筑”,因不同层次有不同的压实度要求。
2.2提高基层的强度与稳定性
临汾—吉县公路工程的基层强度要求洒水养生7天,其饱水无侧限抗压强度>0.8 MPa,28天应达到1.2 MPa以上。在验收基层交工时,除按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》规定的项目外,还应增加检验基层弯沉值、拌和均匀度、含水量等有关项目,使基层能给混凝土面板提供均匀而稳定的支撑,且能防止唧泥和冻胀等不良影响,保证路面有较好的整体强度和平整度。
2.3严格掌握混凝土的配合比和水灰比
临汾—吉县公路施工工程中根据不同厂家的水泥和工地实际采备的砂石料,采取现场取样试配,以校核各施工单位报检的配合比。规定统一使用临汾水泥厂生产的普通硅酸盐水泥,不得随意使用矿渣水泥来浇筑面板,水泥标号不低于42.5号,要求混凝土单位用量不超过320 kg/m3,水灰比不大于0.45,混凝土单位重不小于2 400 kg/m3,含砂率控制在27%~30%间。混凝土的试配强度比设计强度提高10%,试块13天~15天, 就能满足设计要求,即抗压强度大于33 MPa,抗折强度大于5 MPa。
钻芯取样抽验几个已断裂的面板发现,它们28天抗折强度 大多数都小于设计强度,有的混凝土单位质量不足2 400 kg/m3,有的试件含有黄褐色小点儿,说明砂料不净夹有土粒。露天堆放的砂石料,会沾染泥灰杂物,若不清除势必影响混凝土的质量。为此规定:砂子要过筛,石子在进入拌和设备前应用鼓风机吹净尘土和石粉。若泥土杂物含量超过5%不易吹净时,应加水冲洗,使杂质含量小于1%。
在两条胀缝间尽量选用同一厂家生产的同一品种水泥。特别是胀缝处最好使用同一批号的水泥,避免因水泥不同影响面板 混凝土强度的均匀性。
每天每个作业面至少做两组试件,以抽检其配合比和强度。夏季多雨天气还要随时检查其砂石材料的含水量,调整混凝土的用水量。
2.4认真做好混凝土路面的接缝
接缝随其性能不同构造各异。接缝的质量直接关系到混凝土路面的使用效果。胀缝施工工艺复杂,要求高,当遇到斜交桥涵处,应设置不小于3块板长(约15 m)的渐变段,以逐渐调整缝的方向,并在渐变段内配置钢筋网和传力钢筋。缝壁必须上下垂直,缝隙宽度一致。
混凝土板的切缝要及时,例如有一次浇筑的一批面板中断裂了一块,3天后钻芯取样看到基层平整无破损,面板达到设计厚度且均匀,试件养生28天后试压,计算其强度符合设计要求。据工地反映系切缝不及时所致。
该工程竣工验收报告显示,混凝土板断裂块数为评定路段混凝土板总块数的1%,从1999年完工运行八年来,只是靠日常养护,没有过整块板的更换,养护费用投入较少,保证了国道207线的正常运行。
2.5 保证到位的养生和养护
施工进入风裂季节,混凝土板成型后作到了及时遮盖,当板面有一定硬度时及时进行养生,湿养不少于14天。养护方法采用塑料薄膜养生。
3 结束语
通过以上两个施工实例可以看到,我们在对水泥砼断板问题上所采取的措施,原则上要按施工规范的要求从把好原材料质量关入手,到砼配合比,浇注、接缝的处理、切缝时间,到后期的养生都必须严格重视,只要按施工规范进行,断板问题就可以大大减少。总之,过去出现的这些问题主要原因还是施工单位未把好施工质量关,同时希望在砼路面施工中同行们应引起足够的重视。